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优化给水工艺指标 确保锅炉稳定运行

        化工企业是一个连续化程度很高的企业,各工序间环环紧扣,工艺指标的控制是化工生产的关键,既能直观判断设备设施的运行性能,又能实时检测生产运行状况。这就要求我们需要在实际生产中不断优化工艺指标,将系统运行在最佳状态,确保生产的安全、高效、稳定。
 

       在热力系统的整个运行过程中,锅炉给水担任着非常关键的角色。一次水经过一系列的物化处理之后被送到锅炉汽包中的水就是给水,给水经加热生成蒸汽,然后用以发电。必须保证锅炉给水的水质进而保证热力设备的安全和稳定。对于锅炉给水水质而言,pH值是最重要的一项指标,值偏离不仅会引起给水系统自身金属腐蚀,形成的腐蚀产物进入炉水系统还会造成锅炉受热面结垢和垢下腐蚀,危及热力设备的安全运行。
 

        目前热电厂锅炉给水pH值偏低,为了保证锅炉运行正常,在汽包处加磷酸三钠来调整炉水的pH值,但是由于给水中溶解的CO₂,始终难以避免给水泵、加热器、给水管线、省煤器、汽包等的腐蚀,减短了设备的使用寿命。同时在调整炉水pH值时,磷酸三钠加入量大,导致磷酸根离子量高于正常范围,造成炉水含盐量较高,极易引发“汽水共腾”现象,严重时会影响锅炉的安全运行,产生的水垢还会黏附在汽包壁上,沉积在炉管上,容易发生爆管。
 

       针对这一问题,热电厂领导高度重视,经过多次组织专题会议研究探讨,最终决定通过在给水中加入氨水来调节锅炉给水的pH值,将锅炉给水的pH值保持在9—10之间。锅炉给水加氨的目的是通过NH₃与CO₂发生化学反应,生成(NH₄)2CO3来防止CO₂腐蚀,进而调整给水pH值。分厂在通过多次试验之后,结合实际生产运行情况,计算出每小时需要加氨水的配比和用量,最终确定了锅炉给水加氨的详细实施方案。

 

       锅炉给水加氨势在必行,我们必须依靠技术优化工艺生产,让技术创新成为企业高质量发展的“加速器”。

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